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對煤礦汙水(shuǐ)處理(lǐ)廠設計探討 - 江西(xī)黄瓜视频APP5最新官网化工填料有限公司

對煤礦汙水處理廠設計探討


煤礦汙水處理廠設計探討

 

為了加強煤礦汙水治理(lǐ),保護(hù)水環境,新建礦井非常重視環(huán)保建(jiàn)設,並投入了(le)大量的(de)資金。設計部門也對生活汙水處理進行了多工藝、多方案比較與探索。針對目(mù)前煤(méi)礦汙水處理(lǐ)中有關建設規模和工藝(yì)技(jì)術談一(yī)些(xiē)個人的看法(fǎ)。

  1合(hé)理確定建設規模

  對(duì)一個礦(kuàng)井來說,需根據礦井總體規劃和排水規劃,分期分批地建設汙水管網和汙水處理廠,要根據水環境(jìng)保護的目標,分期實施,逐(zhú)步到位(wèi)。

  (1)目前部分煤礦工業場地和居住區各建一(yī)座汙水處理廠,兩處征地,重(chóng)複建設,投(tóu)資增加,運行能耗高,管理費用高,技術力量分散,噸水處(chù)理成(chéng)本高。一般(bān)來說,礦井工業場地和居住區相距不是很遠,合建一座一定規模的汙水處理廠更合理,考慮從(cóng)居住區向工業(yè)場地排(pái)水,管道(dào)埋設太深,可在中間設置汙水提升泵站(zhàn),或者(zhě)在工業(yè)場地(dì)與居住區(qū)中間(jiān)地段征地建設汙水(shuǐ)處理廠。采取合建方式,不但可節省投(tóu)資(zī),且(qiě)可大大降低運行成本。

  (2)目前許(xǔ)多新建(jiàn)礦井設計中根據規範及全員效率,勞動定員(yuán)數量較少,而實際建成後煤礦招聘(pìn)大量的勞務人員,以及隨著煤礦的發展,湧進大批的(de)外來(lái)人(rén)員,使得煤礦(kuàng)的用水量增加,汙水量也隨之增大(dà)。因此,對於新(xīn)建煤礦(kuàng)汙水處理廠的設計,在建設規模時應考慮予留係數。

  (3)由於煤礦汙水(shuǐ)水質水量(liàng)變化較大,合理地確定(dìng)設計的汙水水量和汙水水質,直(zhí)接涉及(jí)工程的投資、運行費用和費用效益。生產汙水與生活汙水通盤考慮,不使留餘地過大,避免增加投資、使設備閑置或低(dī)效運行。

  2煤礦(kuàng)汙水處理設計常用流程

  一般來說,不同煤礦對出水的要求差異較(jiào)大,應根據我國環保部門的(de)要求確定處理程度,以確保出水水質。由於生活汙水中的氮和磷對水體有富營養化的影(yǐng)響,汙水(shuǐ)處理要求有脫氮除磷的效果。

  煤礦汙水水質與一般城(chéng)市汙(wū)水性質類似,但不同於城市汙水(城市(shì)汙水中常包括部分工業廢水)。其(qí)特征可(kě)概括為:水質水量變化較(jiào)大,汙染物濃度偏低,汙水可生化(huà)性好,處理難度小。

  煤礦汙水(shuǐ)處理廠設計時在80年(nián)代采用活性汙泥法處理工藝的較多(duō),由於汙水中有機物含量太低,在(zài)運轉過程(chéng)中微生物(wù)得不到*低限(xiàn)度的營養物質(zhì),形不成活性(xìng)汙(wū)泥,運轉不起來。氧化溝汙水處理工藝(yì),也存在同(tóng)樣的問題,回流活性汙泥回流不起(qǐ)來,致使原氧化溝係統變(biàn)成了附加曝氣的帶狀平流沉澱(diàn)池,達不到要求的處理目標。

  90年代許(xǔ)多礦井采用二級生(shēng)物接觸氧化法處理煤礦生活汙水,效果很好。此工藝的特點是能適應礦區低濃度、變化大的汙水,同時投資省,操作維護也比(bǐ)活性汙泥(ní)法簡單,但該法對脫氮除磷效果較差。

  90年代以來汙水(shuǐ)生物處理新工藝、新技術的研究開發應用取得了(le)很大成就,許多新工藝應運而生(shēng),這些新工藝的共同特點是:高效、穩定、節(jiē)能,並具有脫氮除磷等多功能。較典型的工藝有(yǒu):

  (1A2/O工藝 該工藝是厭氧 ,缺氧 , 好氧生物脫氮除磷工藝的簡稱,是70年代(dài)由美國專家在厭氧-好氧除磷工藝(A/O)的基礎上開(kāi)發的。

  (2SBR工藝序列間歇式活性汙泥法的簡稱(chēng),是一種按間歇曝氣方式來運行的活性汙泥汙水處理技術,又(yòu)稱序(xù)批(pī)式活性汙泥法(fǎ)。SBR實際上是出現*早的活性汙泥法,70年代出現於美國(guó),經過(guò) 20年(nián)的研究開發革新,將可變容積活(huó)性汙(wū)泥法過(guò)程和生物選擇器原理進行有機結合,成為改(gǎi)良型的SBR工藝。

  (3BAF工藝 即曝氣生物(wù)濾池工藝,是90年代初開發的新型微生物附著型汙(wū)水(shuǐ)處理技術,能(néng)同時完成生物處(chù)理(lǐ)與固液分離,通過(guò)調整濾池結構形式而成為具有脫氮除磷功能的組合工藝。

  3BAF工藝處理煤礦汙水

  3.1工(gōng)藝流程

  曝氣生物濾池是*先在歐美發展起來的在(zài)歐(ōu)美和日本等發達國(guó)家廣為流行,近些年來在我國已有數十家汙水處理廠應用。如大(dà)連、慈溪、新會、楊(yáng)淩,在山(shān)西的煤礦生活汙水處理中也有應用。

  該技術綜合了過濾、吸附和生(shēng)物代謝等多種淨化(huà)作用。汙水(shuǐ)從濾池底部進入濾料層,濾料層下部設有供氧的曝氣係統進(jìn)行曝氣,氣水為同向流。在濾(lǜ)池中,有機物被微生物氧化分解,NH3-N被氧化(huà)成NO3-N;另外,由(yóu)於在堆積的濾料層內和微生物膜的內部存在厭氧/缺氧環(huán)境,在硝化的同時實現部分反硝化,從濾池上部的出水可直接排出係統。

  3.2工藝特點

  BAF作為一種膜(mó)法汙水處理新工藝,與(yǔ)傳統活性汙泥法(fǎ)和接觸氧化法相比,具有以下的(de)優點:

  (1)具有較高的生(shēng)物(wù)濃度和較高(gāo)的有機負荷。曝(pù)氣生物(wù)濾池采用粗糙多孔的球狀濾料,為微生物提供了較佳的生長環境,易於掛膜及穩定運行,可(kě)在濾料表麵和濾料(liào)間保持較多的生(shēng)物量,單位體積(jī)內微生物量遠遠大於活性汙泥法中的微生物量(可達10~15g/l),高濃度的(de)微生物量使得BAF的(de)容積負荷增大,減少了池容積(jī)和占地麵積,使基建費用大大

  降低。

  (2)工藝簡單、出水水質好。由於濾料的機械截留作用以及(jí)濾料(liào)表麵的微生物和代謝中產生的粘性物質形成的吸附作用,使得出水的SS很低,一般不(bú)超過15mg/l。因進行周期性的反衝(chōng)洗,生物膜得以(yǐ)有效更新,表(biǎo)現為生物膜較薄,活性較高。有時即使生物(wù)處理發生故(gù)障(zhàng),在短期(qī)內其物理(lǐ)作用機理(lǐ)仍可保證高質量的出水。BAF的處(chù)理出水不但可以滿足排放標準,同時可用於回(huí)用。

  (3)抗衝擊負荷能力(lì)強。由於整個濾池中分(fèn)布著較高濃度的微生物,其對有機負荷、水力負荷的變化(huà)不象傳統活性汙泥那麽敏感,同時(shí)無汙泥膨脹問題。

  (4)氧的傳輸效率高(gāo)。曝氣生物濾池中氧的利用(yòng)率可達(dá)20%-30%,曝氣量(liàng)明顯低於一般生(shēng)物(wù)處理。其主(zhǔ)要原因是:1因濾料粒徑小,氣泡在(zài)上升過程中(zhōng)不斷被切(qiē)割成小(xiǎo)氣泡,加大(dà)了(le)氣液接觸麵積(jī),提高了氧(yǎng)的利(lì)用率;2氣泡在上升過程中,由於濾料的阻擋和分割作用(yòng),使氣泡必須經過濾料的(de)縫隙,延長(zhǎng)了其(qí)停留時間,同樣有(yǒu)利於氧的傳質;3理論研究表明,BAF中(zhōng)氧(yǎng)氣可(kě)直接滲入生物膜,因而(ér)加快了氧氣的傳輸速度,減少了供氧量。

  (5)易掛膜、啟動快。BAF調試時(shí)間短(duǎn),一般隻需7~12天,而且(qiě)不需接種汙泥,采用自然掛膜馴化。由於微(wēi)生物生長在粗糙多孔的濾料表麵,微生物不易流失,使(shǐ)其運行管理簡單。BAF在短時間內不(bú)使用的情況下可關閉運行(háng),一旦通水並曝氣,可在很短(duǎn)時間(jiān)內恢複正常運行(háng),這一特點(diǎn)說(shuō)明(míng)曝氣生物濾池(chí)非常適合一些水量變化大的地區的汙水處理。

  (6)菌群結構合(hé)理(lǐ)。傳統活性汙泥法中,微生物分布相對均勻,而在(zài)BAF中從上(shàng)到下形(xíng)成(chéng)了(le)不同的優勢菌種,因此使得除碳、硝化(huà)/反硝化能在一個池子中(zhōng)發生。

  (7)自動化程度高。由於相關工業技術的發展(zhǎn),一些先進的自動化設備如液位傳(chuán)感器、在線溶氧測定儀、定時器、變頻器及微電腦等產品的出現,使得曝氣生物濾池係統運(yùn)行管理自動化得以順利實現。

  曝氣生物濾池係統可以對進水水質、水量以及汙(wū)水中溶解氧濃度進行在線檢測,並通過 PLC 控製係(xì)統方便地調整曝氣時間的長短,控製風機的供氧量,做到優化運行,PLC係統對濾池進行自動反衝洗。

  (8)脫氮效果好。通過(guò)不同功能的濾池組合或同一濾(lǜ)池中的不同功能(néng)區分布,使濾池在除碳的同時可進行硝化和反硝化。其原理是通(tōng)過(guò)對兩組濾池(chí)或同一座濾池內分別人為地造成好氧、兼氧的(de)生物環(huán)境,不僅能去(qù)除一般有機物和(hé)懸浮固體,而且具有較好(hǎo)脫氮功能。

  在**濾池(C/N池(chí))和二級濾池(N池)中的曝氣階段需要不斷調節溶解氧水平,使溶解氧達到(dào)較高水平(約2~3mgO2/l),而在DN池中(zhōng)使溶解氧達到(dào)較低水平(約0.2~0.5mgO2/)。

  BAF工藝的缺點是需要定期反衝洗:

  隨著過濾的進行,濾料表(biǎo)麵新產生的生(shēng)物(wù)量越來越(yuè)多,截留(liú)的SS不(bú)斷增加,在開始階段濾池(chí)水頭損失增加緩慢,當固(gù)體物質積累達到一定程(chéng)度,使水頭損失達到極(jí)限水頭損失或導致SS 發生穿透,此時就必須對濾池進行反衝洗,以除去濾(lǜ)床內過量的微生物膜及 SS,恢(huī)複其處理能力。

  4BAF工藝的出水回用

  眾所周知,水資源緊缺已經成為(wéi)世界性問題。我國也同樣麵臨(lín)水資源短缺的現實(shí)。汙水再(zài)生利用是(shì)提高水資源綜(zōng)合利用率、緩解水資源短缺(quē)矛盾、減(jiǎn)輕水體汙染、實現有限水資源的可持續利用的有效(xiào)途徑之一。煤礦汙水經過處理**後,可用於綠化、衝洗、工業用水。采用BAF工藝處理煤礦汙水,出水水質穩定,優於一般傳統(tǒng)生物處理工藝,其(qí)出水**處理後,就可以作為中水回用(yòng)。

  5結論

  曝氣生物濾(lǜ)池工藝具有(yǒu)體積小(xiǎo)、占(zhàn)地省、效率高、出水水質好、流程簡(jiǎn)單、操作管理方便等特(tè)點,實際運行中可以實現中(zhōng)央集中(zhōng)控製和現場手動自動控(kòng)製,經過多個工程實際(jì)應用,日趨已經成(chéng)熟,其出水經**處(chù)理後可以達到中(zhōng)水回用的標準。據了解,目前(qián)我國每處理,1m3 汙水直接投資在1000元(yuán)左右,而(ér)采用(yòng)BAF工藝處理則可控製(zhì)在500元左右,且能節省近4/5的占地麵積。煤礦汙水水質水量變化較大,汙染物濃(nóng)度偏低,汙水可生化(huà)性好,BAF工藝(yì)比較適用。

  作 者 簡(jiǎn) 介

  殷同(tóng)偉,**工程師,1964年(nián)出生,女。19867月畢業於中國礦業大學煤化工專業。現任(rèn)中煤國際工程集(jí)團南京設計研究院環保(bǎo)所所長,主要從事煤礦、電廠環境影響評價及煤礦礦井水、生活汙水(shuǐ)處理等環保工程設計。

 

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